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產品知識
鋁型材表面處理廢水處理與回用技術
日期:2017-07-01 人氣:
內容提示: 本研究首先通過混凝沉淀試驗確定了組合工藝的最佳混凝劑、助凝劑及其投加量,然后考察了微濾膜操作因素對膜過濾性能的影響以及組合工藝的整體運行效果,并進行了技術經濟分…
本研究首先通過混凝沉淀試驗確定了組合工藝的最佳混凝劑、助凝劑及其投加量,然后考察了微濾膜操作因素對膜過濾性能的影響以及組合工藝的整體運行效果,并進行了技術經濟分析。該組合工藝可以實現節(jié)約用水、減少污染的目標,具有社會、環(huán)境和經濟多重效益。
1、試驗材料與方法
1.1試驗用水
試驗所用設備直接安放在廣東省佛山市某鋁型材廠鋁型材表面處理生產線綜合廢水調節(jié)池的旁邊(該廠除含鉻、鎳等一類污染物的廢水單獨處理后進入調節(jié)池外,其余廢水直接進入調節(jié)池),所用廢水直接取自綜合廢水調節(jié)池,其水質:Al3+500——600mg/L,SO42-2000——3000mg/L,濁度300——500NTU,pH3——5。
1.2試驗裝置
鋁型材表面處理廢水處理與回用技術
混凝池、斜管沉淀池和過濾池的有效容積分別為30、50、80L,微濾膜采用日本三菱公司生產的聚乙烯中空纖維膜,膜孔徑0.1μm,膜絲內徑0.27mm,外徑0.42mm,膜面積2.0m2。膜組件直接放置在過濾池中,其下方設置空氣曝氣管,起沖刷膜組件的作用。膜組件出水管兩端設置電磁閥,以時間控制器控制系統(tǒng)的出水與反曝氣。
1.3試驗方法
1.3.1混凝劑篩選試驗
為了選定合適的混凝劑及助凝劑,在探索階段通過序批式試驗對各種常用混凝劑的混凝效果進行了比較。根據鋁型材表面處理廢水的特點及后續(xù)廢水處理方案的需要,試驗中選用濁度,Al3+、SO42-去除率及絮凝體的沉降性能作為衡量指標,以尋求最佳混凝劑及投加量。
取若干只1000mL燒杯,各加入500mL綜合調節(jié)池廢水(水溫和室溫均在28℃左右),加入計量的混凝劑,加入NaOH粉末將pH調至8.0,然后分別向各燒杯中加入計量的助凝劑PAM;置于六聯(lián)攪拌器上先以360r/min攪拌1min,然后以150r/min攪拌2min;靜置30min后取上清液測試絮凝沉淀效果。
1.3.2混凝+微濾膜分離組合試驗
混凝劑與助凝劑溶液分別通過計量閥進入進水泵的吸水管路,與原水通過葉輪快速混合后進入混凝池;經慢速混合后進入斜管沉淀池;泥水分離后的上清液進入過濾池,在抽吸泵抽吸作用下經膜過濾獲得過濾出水。進氣閥和出水閥在時間控制器的控制下交替工作。根據混凝系統(tǒng)出水中懸浮物含量,每6——8個周期排除過濾池底部沉泥1次。
2、結果與討論
2.1混凝沉淀試驗
本研究選用了FeCl2、FeCl3、Fe2(SO4)3、AlCl3、Ca(OH)25種混凝劑,為了增加絮體的密實程度,選用PAM作為助凝劑。混凝劑投加質量濃度分別為100、150、200、250mg/L;助凝劑投加質量濃度分別為2、4、6、8mg/L。經過對比試驗得出各種混凝劑/助凝劑的最佳投加量及絮凝效果,結果如表1所示。
Ca(OH)2/PAM的混凝效果明顯優(yōu)于其他幾種混凝劑。當Ca(OH)2投加質量濃度為200mg/L、PAM投加質量濃度為4mg/L時,混凝沉淀后出水濁度達50NTU,出水Al3+、SO42-分別低于18、1500mg/L,表明采用單一混凝沉淀處理鋁型材表面處理綜合廢水,勉強能夠達到脫脂、堿蝕、中和、氧化等工序對用水的水質要求,但混凝劑投加量大,且出水水質不夠穩(wěn)定。
單一混凝沉淀處理是通過投加足量的混凝劑和助凝劑以使水中懸浮膠體微粒形成沉降性能良好的絮體得以去除。采用混凝+微濾膜分離組合工藝,由于微濾膜分離技術可以達到0.1μm數量級的固液分離水平,投加的混凝劑和助凝劑僅使膠體顆粒通過壓縮雙電層脫穩(wěn)即可,無需形成依靠重力沉降的顆粒尺寸,這不僅可以降低混凝劑和助凝劑的用量,而且較單一混凝沉淀增加了可去除的污染物范圍。試驗在Ca(OH)2投加量(200mg/L)不變,但助凝劑PAM只投加一半劑量(2mg/L)條件下考察混凝+微濾膜分離組合工藝對鋁型材加工廢水的處理效果。
2.2微濾膜周期反曝氣對膜過濾性能的影響
本研究采用平均膜通量作為膜過濾性能的評價指標。為減少膜污染的程度,保持膜過濾性能的穩(wěn)定,試驗采用周期反曝氣運行方式以吹脫沉積在膜表面的泥餅層,反曝氣的壓力為0.15MPa,每次反曝氣時間為3min。不同運行周期條件下膜過濾性能的變化結果表明,膜周期反曝氣可較大程度地吹脫沉積在膜表面的泥餅層,減小膜污染,恢復膜通量,有效地維持了膜過濾性能的穩(wěn)定;采用過濾30min,反曝氣3min的方式運行,周期產水量可穩(wěn)定在40L/(m2˙h)左右。
2.3混凝+微濾膜分離組合工藝的運行性能
以Ca(OH)2和PAM作為混凝劑和助凝劑,投加質量濃度分別為200、2mg/L,以30min過濾、3min反曝氣的方式運行,在平均膜通量控制在40L/(m2˙h)的條件下穩(wěn)定運行2周;炷+微濾膜分離組合工藝對鋁型材表面處理綜合廢水的處理效果如圖2和圖3所示。
鋁型材表面處理廢水處理與回用技術
經過微濾膜過濾后的最終出水濁度為10NTU左右,完全滿足脫脂、堿蝕、中和、氧化等工序后水洗環(huán)節(jié)用水對濁度的要求。
盡管系統(tǒng)進水SO42-波動較大(主要由不定期排放部分脫脂或出光槽液引起),但最終出水SO42-穩(wěn)定在1000mg/L左右,生成的硫酸鈣沉淀及氫氧化鋁沉淀對SO42-的吸附可能是該系統(tǒng)去除硫酸根的主要途徑;經過混凝+微濾膜分離組合工藝處理后,系統(tǒng)出水Al3+穩(wěn)定在8mg/L左右。經組合工藝處理后,系統(tǒng)出水完全滿足脫脂、堿蝕、中和、氧化等工序后水洗環(huán)節(jié)用水對Al3+和SO42-的要求。
3、技術經濟分析
與常規(guī)工藝相比,混凝+微濾膜分離組合工藝處理鋁型材表面處理廢水具有出水水質穩(wěn)定、工程占地面積小、基建投資省、自動化程度高、運行管理方便等優(yōu)點〔3〕,且出水可達到回用的目的。
以日處理和回用1000t廢水為例,對混凝+微濾膜分離組合工藝進行技術經濟分析:基建投資為15萬元,設備費(膜價格150元/m2)為18.6萬元,折舊費(膜壽命以3a計,其他為20a)為0.192元/m3,能耗0.4元/m3〔電費按0.8元/(kW˙h)計〕,藥劑費為0.133元/m3,人工費為0.15元/m3,系統(tǒng)總運行成本為0.875元/m3。相比于企業(yè)目前的用水成本2.5元/m3(其中自來水費1.3元/m3、廢水處理費0.4元/m3、排污費0.8元/m3),經濟效益十分明顯。
4、結論
采用混凝+微濾膜分離組合工藝處理鋁型材表面處理綜合廢水并使之回用的工藝條件:以Ca(OH)2作為混凝劑、PAM作為助凝劑,Ca(OH)2和PAM的投加質量濃度分別為200、2mg/L,微濾膜分離系統(tǒng)以30min過濾、3min反曝氣的方式運行。在此條件下,系統(tǒng)穩(wěn)定運行2周,盡管進水水質變化較大,出水濁度穩(wěn)定在10NTU左右,Al3+和SO42-穩(wěn)定在8mg/L和1000mg/L左右,出水水質完全滿足脫脂、堿蝕、中和、氧化等工序后水洗環(huán)節(jié)的用水要求。與常規(guī)處理工藝相比,混凝+微濾膜分離組合工藝在技術上具有明顯的優(yōu)越性,經濟上可行。
鋁是非;顫姷慕饘,為防止表面氧化或受周圍環(huán)境影響而造成缺陷,鋁型材在使用前需進行表面處理。通過處理可在鋁型材表面形成保護膜,該保護膜起到美觀、耐腐蝕、提高機械強度和延長使用壽命的作用〔1〕。鋁型材表面的處理需要消耗大量的水,通常每噸鋁型材的表面處理要消耗50——80t水。鋁型材表面處理產生的廢水主要為酸堿廢水,其中含有大量的Al3+、SO42-及少量的Ni2+、Sn2+、Cr3+、F-等,對該廢水通常采用酸堿中和的方法進行處理。該廢水一般呈酸性,須加堿中和,在中和過程中Al3+、Ni2+、Sn2+、Cr3+等形成氫氧化物在吸附和沉淀過程中被去除;而SO42-和F-等陰離子在混凝過程中與Ca2+、Fe2+等陽離子生成沉淀,被部分去除。鋁型材表面處理的主要耗水環(huán)節(jié)為脫脂、堿蝕、中和、氧化等工序的后水洗環(huán)節(jié),上述環(huán)節(jié)對用水的水質要求不是太高,除脫脂、中和、氧化的后水洗用水pH需大于2,堿蝕的后水洗用水pH需小于12外,濁度低于50NTU,Al3+、SO42-分別低于500、2000mg/L即可滿足要求〔2〕。由此,筆者利用混凝+微濾膜分離組合工藝處理鋁型材表面處理廢水以達到回用的目的。
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